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『KS−H』は当社の長年に亘る鋳造技術と、最新の化学理論により生まれた
独創的な新素材です
この素材の信頼性を保証する為、当社は単に経験予測に頼るのでなく
理論を基に数多くの基礎実験を繰返し、更にユーザーの御好意による
フィールドテストを行いデータを積重ねて来ました

火力発電所で発生する汚水は、全て廃水処理施設で処理し
浄化して放流されます
処理プロセスにおける汚泥貯槽の水中ミキサープロペラ
(水中軸流ポンプ型)は汚泥中で高速回転しているため
汚泥中の硬質物(錆・アルミシナ・シリカなど)による
摩耗でトラブル(短寿命)が問題となり
『KSハード』による実証試験を行った
従来材(初期は高クロム鋳鉄を使用したが高価なのに
寿命が短いのでネズミ鋳鋼・・FC200に変更)と
『KSH−C』の同サイズプロペラによる
耐摩耗性・耐食性の比較を行った
| 材 質 | FC-20 | KSH-C |
| 運転時間 | 940’21’’ | 1,852’35’’ |
| 摩 耗 量 | 502.0gr | 6.3gr |
| 摩 耗 率 | 0.935 | 0.035 |
従来材に比べ『KSハード』の耐摩耗性は、3ヶ月間で約20倍という結果を示しており、寿命は約5年と推定できる
従来材ではプロペラ先端部の摩耗が大きく、時間の経過とともに加速度的に摩耗が進行する
一方『KSハード』はほとんど摩耗は見られずきれいなステンレス色を呈している
【実用実績】
上記結果を基に、試験終了直後の平成9年(1997)11月に同サイズ・同材質の
プロペラを納入し実用に供して頂きましたが本日、平成12年(2000)8月現在、
異常無く御使用頂いています
石灰石膏法による排煙脱硫装置の
吸収液循環配管(流量計出口短管)において
◆スラリーによる摩耗
◆酸性液による腐食
などによる配管早期損耗を解決すべく『KSハード』を、ご採用戴いた


紛粒体(スラリー)を含んだ液体の圧力により
従来のステンレス素材では1年以内で
摩耗していたが
KS−H(A)の使用により1年以上経っても
ほとんど異常が見られない。

強い酸性(ph2〜3)のスラリー搬送箇所においては
KS−H(B)を使用
1年以上経った現在においても異常は見られない。
| 材 質 | 納入先 | 納入年月 | 機器・部品名 | 処理物・条件 | 耐用年 | 従来材/寿命 |
| KSH−A | 中部電力 石炭火力 発電所 |
1992-11 | 脱硫装置 吸収塔 循環液配管 φ80 直管 |
石灰乳スラリー PH≒11 |
5年〜 | SUS管 0.5〜1年 |
| KSH−B | 中部電力 石炭火力 発電所 |
1992-11 | 脱硫装置 吸収塔 循環液配管 φ80 直管 |
石膏乳スラリー PH≒3〜5 |
3年〜 | SUS管 0.5〜1年 |
| KSH−A | S 製鉄所 |
1995-06 | 鉱石コンベヤ シュート受板 1m x 1m 30t |
鉄鉱石 max.φ150o |
1.5 〜2年 |
特殊鋳鋼 0.5年 |
| KSH−A | 中部電力 石炭火力 発電所 |
1996-02 | ボイラ灰処理装置 クリンカー輸送管 φ300/90°エルボ |
クリンカー+循環水 PH≒7〜10 クリンカー max ≒ φ40 |
3 〜5年 |
高クロム鋳鉄 0.5〜1年 |
| KSH−C | 中国電力 石油火力 発電所 |
1997-11 | 廃水処理設備 汚泥貯槽水中ミキサー φ190 プロペラ |
貯留スラリー 撹拌・循環 PH≒7〜10 |
3〜5年 (使用中) |
HCrFC FC200 3〜6ヶ月 |
| KSH−C | 中国電力 石油火力 発電所 |
1997-11 | 廃水処理設備 汚泥貯槽水中ミキサー φ230 プロペラ |
貯留スラリー 撹拌・循環 PH≒7〜10 |
3〜8年 (使用中) |
HCrFC FC200 3〜10ヶ月 |
| KSH−C | 某 ポンプメーカー (技術開発部) |
1998-11 | 廃油排出ポンプ シャフトスリーブ |
耐海水性試験 | SUSスリーブより 僅かに好成績、 改良材検討中 |
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| KSH−A | 電源開発 石炭火力 発電所 |
1999-03 | サイクロン下部コーン (φ550/φ350) x 700H |
フライアッシュ | 使用中 | 高クロム鋳鉄 セラミック (不明) |
| KSH−A | 中国電力 石炭火力 発電所 |
1999-03 | 石炭燃焼残滓輸送 引出し部 JPP ベンチュリスロート |
石灰クリンカー −40o PH=5〜9 |
0.6年 | 0.5年 |
| (新材料開発検討中) | ||||||
| KSH−C | 某 ポンプメーカー |
1999-08 | 渦巻ポンプ クローズドブレード インペラー |
ケミカルスラッジ (詳細不明) |
1.5ヶ月 継続 試験中 |
高珪素鋳鉄 1ヶ月 |
| KSH−C | 某 ポンプメーカー |
1999-08 | 液体移送ポンプ インペラー クローズブレード |
鉱石スラッジ PH≒8 |
3ヶ月 以上 |
高珪素鋳鉄 ≒1ヶ月 |
| KSH−C | 某 ポンプメーカー |
1999-10 | 液体移送ポンプ インペラー オープンブレード |
鉱石スラリー PH≒8 |
6ヶ月 以上 |
高珪素鋳鉄 ≒1ヶ月 |
| KSH−C | 某 産業機械メーカー |
2000-01 | 廃水処理汚泥移送 ピストンポンプ 弁 ピース&シート |
排水汚泥 弱酸性 |
6ヶ月 以上 使用中 |
SUS鋳物 ≒3ヶ月 |
| KSH−C | 某 配合資料メーカー |
2000-02 | 多孔押出成型機 マルチブレード回転歯 カッターエッジ |
穀物微粒・栄養剤 等 混合ペースト ≒180℃ 弱酸性 |
刃部 研磨 ≒5日 |
工具鋼 刃部焼入 1日 |
| KSH−C | 某 機械製造会社 |
2000-05 | 壁面付着防止用 スクレーピング ロッド |
鉱石仮焼 ロータリーキルン |
2ヶ月 以上 使用中 |
ステンレス角棒 ≒1ヶ月 |
| KSH−C | 某 工業炉 製造会社 |
2000-06 | 溶解取鍋 (多孔濾過鍋) |
アルミスクラップ 溶鉱炉 |
テスト 準備中 |
SUS304 溶接構造 ≒1ヶ月 |